冶鋼熱處理連續退火爐改造方案(doc 19頁)
概 述 …………………1
一、改造方案設計 …1
1.1 熱處理退火爐改造方框圖…2
1.2 改造測量點統計 …………3
二. DCS集散係統控製方案 ………4
2.1重慶重慶川儀控製係統有限公司控製方案 ……4
2.2浙江中控技術有限公司控製方案 ………………9
三.外圍設備改造方案……11
3.1 1#連續退火爐…11
3.1.1 外圍設備說明……………11
3.1.2 方框圖 ……12
3.2 2#連續退火爐…13
3.2.1 外圍設備說明……………13
3.2.2 方框圖 ……14
3.3 其它退火爐……15
3.3.1 外圍設備說明……………15
3.3.2 方框圖 ……17
3.4 煤氣淨化站……18
3.4.1 外圍設備說明……………18
3.4.2 方框圖 ……20
四.附錄……………………21
附1: 連續退火爐蝶閥直徑明細表………………22
附2: 熱處理廠測量網絡分布圖…23
概 述
1. 冶鋼熱處理廠1#、2#連續退火爐燃燒控製係統是八十年代重慶自動化研究所安裝的286計算機控製係統,目前已全部癱瘓多年,生產僅僅靠人工手動控製,1~12段溫度波動在規定設定值的±10℃,生產出的鋼材質量極不穩定,而且煤氣與空氣配比控製不是很理想,造成煤氣未完全燃燒而被排放,能源浪費很大,為了新冶鋼早日實現產量型轉向質量型;質量型轉向穩定型;穩定型轉向品牌型;通過品牌轉向自主創新型;以自主創新型轉向專業化服務型;向高、精、尖發展先進企業的目標,達到集約化的目的,建議實施以1#、2#連續退火爐燃燒控製係統為中心,安裝一套DCS集散係統,改造分二步進行,第一部完成1#、2#連續退火爐燃燒控製係統,第二部可輻射廠房內所有的1~8#罩式退火爐、13#退火爐、14#高溫爐、15#、16#氮基爐、煤氣淨化站及能源計量係統等所有生產設施。因煤氣淨化站點離連續退火爐控製室有200米距離,若微弱信號衰減較大,準備采用MOX轉換器,光纖電纜傳輸方式,來保證信號的穩定性和可靠性,最後在連續退火爐控製站提供數據能上新冶鋼內部網絡,並向有關單位進行OPC發布。讓熱處理廠全部測量信息達到共享和遠程控製,隨著自動化程度的提高,從人力、物力計算,生產成本可大幅度下降,產品質量控製可得到保證。
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